東風(fēng)商用車基層生產(chǎn)單位如何真正把新品品質(zhì)做到讓用戶放心?筆者日前在東風(fēng)商用車車身廠質(zhì)量部、裝焊作業(yè)三部調(diào)研新品D310焊接質(zhì)量時(shí)發(fā)現(xiàn),車身焊裝連續(xù)8個(gè)月穩(wěn)定控制在管理目標(biāo)值之內(nèi)的三項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo),給了D310車身用戶一個(gè)肯定的答案。三項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)是:
——OK-VES質(zhì)量抽查缺陷點(diǎn)控制在0.49-0.41個(gè)點(diǎn)(目標(biāo)值為0.5個(gè)點(diǎn));
——一次交檢合格率穩(wěn)定控制在96.1%-96.8%之間;
——作業(yè)部當(dāng)月廢品損失小于目標(biāo)值的5倍多。
好的指標(biāo)達(dá)成源于好的管理。據(jù)了解,車身廠以裝焊作業(yè)三部為首的四項(xiàng)品質(zhì)保證措施,為D310車身質(zhì)量達(dá)標(biāo)起了關(guān)鍵作用。
保證質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中發(fā)揮作用。推行 “QCC” (即Quality Control Circle“品質(zhì)管理圈”)和“自工程全數(shù)品質(zhì)保證”(即對自己的產(chǎn)品品質(zhì)作出承諾和保證的一種系統(tǒng)的質(zhì)量管理模式)活動(dòng),以作業(yè)部各生產(chǎn)班組為單位,按照“一元化”管理的方式,每天召開QCC分析會(huì),再根據(jù)解析的問題快速整改。
注重全員全數(shù)品質(zhì)保證的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。該部先后組織員工進(jìn)行D310車身焊接標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)培訓(xùn)、焊接工藝及基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、班組長GK診斷綜合培訓(xùn)和裝備自主保全專題培訓(xùn)等,并以班組為單位開展了ILU技能培訓(xùn)和OPL培訓(xùn)(指一個(gè)重點(diǎn)的訓(xùn)練),對作業(yè)部9個(gè)生產(chǎn)班組156名員工進(jìn)行了100%技能升級培訓(xùn),達(dá)標(biāo)率100%。其中,經(jīng)培訓(xùn)達(dá)到U級水平員工9人,L級水平員工137人,I級水平員工17人。并針對D310地板線一工位、總裝線三工位、分裝班側(cè)圍、車門工位和KUKA線地板一工位、總裝十二工位、分裝高頂雙臥后圍、頂蓋工位等重點(diǎn)難點(diǎn)工位作了OPL訓(xùn)練;通過不斷地學(xué)習(xí)和培訓(xùn)提高員工的綜合技能,引導(dǎo)員工樹立正確的質(zhì)量觀,積極參與現(xiàn)場改善,形成重視質(zhì)量進(jìn)步、崇尚自主創(chuàng)新的良好氛圍。通過開展“自工程全數(shù)品質(zhì)保證”活動(dòng),D310新品車身在OK-VES評審中因管理問題造成的焊接質(zhì)量缺陷同比下降了20%,焊接打點(diǎn)數(shù)提升至目前的98%。
“過程控制零缺陷”的質(zhì)量競賽顯現(xiàn)活力。作業(yè)部強(qiáng)化過程質(zhì)量控制,嚴(yán)格要求各工序認(rèn)真貫徹落實(shí)“三不”(不接受不良品,不放過不良品,不制造不良品)原則,并加大了過手質(zhì)量考核和現(xiàn)場稽查力度,使工序自控水平保持穩(wěn)中有升。針對現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題,作業(yè)部質(zhì)量稽查小組以一次交檢合格率、OK-VES缺陷點(diǎn)和不合格品率為主要依據(jù),定期開展質(zhì)量稽查。在開展“過程控制零缺陷”的質(zhì)量競賽中,作業(yè)部各班組各出妙招抓自控:KUKA線總裝班針對駕駛室外表面易劃傷、坑包等特點(diǎn),推行“質(zhì)量聯(lián)?!?,即從三工位側(cè)圍上線到十二工位下線,相關(guān)工位員工逐一進(jìn)行確認(rèn)并標(biāo)識,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并記錄。據(jù)一次交檢統(tǒng)計(jì),“質(zhì)量聯(lián)?!贝胧?shí)施以來,該班側(cè)圍、車門的劃傷、坑包等情況,均得到有效控制。
“三現(xiàn)”改善促進(jìn)品質(zhì)提升。“三現(xiàn)”即現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)策。如果你問這個(gè)部的員工“出現(xiàn)質(zhì)量問題怎么辦”,員工會(huì)說——走,到現(xiàn)場去,觀察現(xiàn)物,提出現(xiàn)實(shí)對策。今年6月,內(nèi)飾質(zhì)量信息反饋:側(cè)圍右輪罩與地板翻邊搭接間隙過大,不便裝配。作業(yè)部聞?dòng)嵮杆倭㈨?xiàng)改善,使問題一出現(xiàn)就得以快速整改。分裝班通過對D310駕駛室側(cè)圍門框?qū)щ姲暹M(jìn)行的改善、對高頂雙臥駕駛室后圍外板焊接定位樣板進(jìn)行的改善、對高頂駕駛室后下頂蓋夾具加裝定位導(dǎo)向的改善等,使作業(yè)部實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)步提升,一次下線合格率穩(wěn)定在96%以上。維修班改善KUKA線機(jī)器人水芯,不僅使機(jī)器人的焊接質(zhì)量得到鞏固,還實(shí)現(xiàn)了備件的國產(chǎn)化,一年可節(jié)約機(jī)輔具費(fèi)用近10萬元。